STC250T4曝光!25吨里的苦力王!华丽登场!

国际新闻新闻 / 来源:巨缘合工程机械 发布日期:2020-10-08 20:12:55 热度:671C
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三一迎来新机型,试压块和卸钢筋可谓是“魔鬼科目”,设备长时间高频高载作业,设备损耗极大。随即三一研发出一款25吨里的苦力王!大家一起来看看。

据调查,在试压块作业中,最长的施工时间需要五到六天,轮番糟蹋高强度使用起重机,司机两班倒,连续吊装5000吨试压块……底盘、回转、油散长时间处在高强度的工作状态。所以,很多吊车老板都不愿意接试压块和卸钢筋的活,实在是太伤车了!据传,一台新车,甭管啥品牌,只要干试压块,两年内底盘准开裂。但,不论是试压块,还是卸钢筋,作为中国基建不可缺少的一环,总要有人干,总要设备上。所以三一为此专门研发出一款抗压型强可持续工作的苦力王。

专为试压块工法、设备疲劳测量、设备强化设计进行了全方面考察后,最终确定开发高载耐用型25吨起重机——STC250T4。
STC250T4于2019年6月通过重重关卡,顺利获得量产资格。

作为一台主打起重能力高、使用寿命长的25吨设备,为应对试压块、卸钢筋对车辆的高强度考验,STC250T4针对车架、底盘、回转机构、取力装置全部进行了加强设计:
1.4米直径的大回转支撑,加强型回转支撑螺栓,加强车架和支腿结构,抗疲劳寿命提升30%;加大取力传动轴,安全系数提高3倍以上。

1.采用35kW液驱散热,解决液压系统过热问题;以免过热导致罢工需要等待施工周期更长。

2.采用液控先导操作,改善操作手手麻脚抽筋的疲劳。让操作手们更快更轻松的完成试压块和卸钢筋这“魔鬼科目”的折磨。

3.采用11柱塞卷扬马达,重载低速更平顺;吊块(钢筋)更平稳。
4.采用双泵智能分流系统,保证复合动作工作效率,提高完成速度,赚钱更轻松。

5吨副钩减少换倍率的麻烦;超3万次车架抗疲劳实验,超出国标5倍,应用于施压块、钢筋笼工况,使用寿命对比上一代机型提高2倍
为负重而生,让您拿得起放得下
在定义开发时,研发团队曾就臂长的设计进行过激烈的讨论,最后结合用户的使用场景和建议,为了保证重载工况的起重能力,降低客户的购买成本,最终确定全伸臂长为35米,最大起升高度35.5米,基本臂最大起重力矩1103kN.m

与其它同吨位机型相比,STC250T4在常用14-20米臂段的起重能力领先行业其他机型10%以上:

同时,为满足用户吊高的需要,STC250T4标配8m副臂,加副臂最大起升高度43.5m。
想操作所想,为了更加轻松
产品开发时,另一个激烈的讨论是关于STC250T4的成本。有人提出如果采用T型机的标准配置,高配置成本恐怕失去价格优势。
这个争论曾一度让会议无法进行。最后是“你愿意开一台(专做“魔鬼科目”)的车吗?”这个问题统一了大家的认识。

试压块、钢筋笼,工况动作固定、重复,施工收入按重量计费,操作手长时间进行重复动作,要在尽可能短的时间完成正常吊车超负荷的工作量。为了降低操作手强度、保证复合动作效率,最终决定让STC250T4保持使用双泵智能分流系统、新型液控流量分配系统等高配置。仅仅因为“让设备满足极限工况”、“能够长时间施工,延长使用寿命”、“保障设备残值”……在这些价值目标的牵引下,项目组25吨5节臂的成本砸下一台4节臂车,仅为高强度吊装而生,这款吊车到底怎么样,还需要通过市场的验证。站在用户角度做产品,一切为了客户,品质改变世界。

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